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有一份光就發(fā)一份熱
——1995年全國勞動(dòng)模范

滿(mǎn)澤潤簡(jiǎn)介:

男,漢族,中共黨員,小學(xué)文化。1933年7月12日出生,1952年9月參加工作,進(jìn)入大連汽輪機廠(chǎng)任冷作工。期間,從1956年到1965年,曾連續十年被旅大市(現大連、旅順市)評為勞動(dòng)模范,1959年到1963年連續5年被遼寧省評為先進(jìn)生產(chǎn)者,1959年,被評為全國勞動(dòng)模范,到北京參加全國群英會(huì )。1965年11月調入東風(fēng)電機廠(chǎng)焊接分廠(chǎng)擔任工段長(cháng),曾多次被評為廠(chǎng)勞動(dòng)模范和先進(jìn)生產(chǎn)者。1988年1月被評為鉚工技師,1988年5月退休。

2010年11月,記者有幸采訪(fǎng)了已77歲高齡的老勞模滿(mǎn)澤潤,老人高大健碩的體型,干凈整潔的容顏,樂(lè )觀(guān)開(kāi)朗和健談都給我們留下了深刻的印象,隨著(zhù)老人的侃侃而談,帶著(zhù)我們進(jìn)入了老人平凡而又精彩的人生歷程。

1965年11月,滿(mǎn)澤潤隨大連汽輪機廠(chǎng)內遷職工與上海先鋒電機廠(chǎng)、武漢鍋爐廠(chǎng)、博山電機廠(chǎng)、南京微分電機廠(chǎng)、北京重型電機廠(chǎng)、沈陽(yáng)變壓器廠(chǎng)和沈陽(yáng)高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng)等八廠(chǎng)內遷人員一起調入東風(fēng)電機廠(chǎng),舍棄大城市舒適的生活,千里迢迢來(lái)到四川內地,在蔥蘢山下安營(yíng)扎寨,投身到東風(fēng)電機廠(chǎng)建廠(chǎng)初期的艱苦創(chuàng )業(yè)之中。

建廠(chǎng)初期,條件異常艱苦。要生產(chǎn),沒(méi)廠(chǎng)房,當時(shí)滿(mǎn)澤潤負責帶領(lǐng)五、六十個(gè)小伙子,到三號碼頭拉砂石運往廠(chǎng)區的建設工地,沒(méi)有運輸設備,全靠肩扛手抬,從三號碼頭到廠(chǎng)區路遠不說(shuō),還有一個(gè)大的坡度,扛著(zhù)砂石走坡路,勞動(dòng)強度大,勞動(dòng)效率低。滿(mǎn)澤潤看在眼里,急在心里,他開(kāi)動(dòng)腦筋想辦法,用小軌道安上礦斗車(chē),降低了勞動(dòng)強度,也大大提高了效率,為基建羸得了時(shí)間。

從此,遇事就動(dòng)腦筋想辦法,小改小革成了滿(mǎn)澤潤的工作習慣。工作中,他總是事事留心,勤動(dòng)手勤動(dòng)腦,經(jīng)他改造過(guò)的工具、設備和工藝不計其數,有些延用至今,照當時(shí)工人師傅們的話(huà)說(shuō),“就是書(shū)本上沒(méi)有的,老滿(mǎn)也能鼓搗出來(lái)”。

當時(shí),九車(chē)間(現焊接分廠(chǎng))沒(méi)有1000噸的大型水壓機,只有1臺40噸的油壓機。而擔負的生產(chǎn)任務(wù)需要這么大的設備,寄希望于其他兄弟單位的協(xié)作,生產(chǎn)周期不允許。在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻,勞模滿(mǎn)澤潤勇?lián)厝?,他與技術(shù)人員們一起攻關(guān),成功設計了空心壓型胎,硬是用小設備干出了大零件,保證了產(chǎn)品試制的順利進(jìn)行。

為軍工產(chǎn)品的早日投產(chǎn),九車(chē)間還依靠自己的力量,自行制造了許多設備,如大型退火爐、噴砂機、1000噸水壓機等。這一切都離不開(kāi)工段長(cháng)滿(mǎn)澤潤的努力?;貞?000噸水壓機試制時(shí)的情景,滿(mǎn)澤潤仍記憶猶新:“制造過(guò)程中,在沒(méi)有經(jīng)驗,缺少資料的情況下,我們克服了一個(gè)又一個(gè)困難,當時(shí)我負責3個(gè)大壓力主缸試壓(水壓)任務(wù),沒(méi)有實(shí)驗場(chǎng)地,為了保證安全和爭取時(shí)間,我帶領(lǐng)幾名同志下班后,利用晚間的時(shí)間在車(chē)間現場(chǎng)進(jìn)行試驗。在工作場(chǎng)地四周安放防護欄,實(shí)驗開(kāi)始時(shí),我讓其他同志到安全地帶去。當壓力上升時(shí),我的心情十分緊張,因為要仔細觀(guān)察又不能離得太遠。一次,當壓力上升到200kg時(shí)(實(shí)驗壓力應在300kg),突然一聲巨響,缸體一處泄漏,還好泄漏處沖著(zhù)地面,竟然把水泥地打出一個(gè)5~6公分的深坑,真是好險啊。我們就是這樣冒著(zhù)生命危險,經(jīng)過(guò)多次的打壓補焊,終于圓滿(mǎn)完成了1000噸水壓機的制造?!?/p>

軍工產(chǎn)品3號、4號機中,有各種大小厚度不一的法蘭,按工藝生產(chǎn)需要大型卷板機、熱加工成型。工廠(chǎng)沒(méi)有這種設備,滿(mǎn)澤潤就和工人師傅們一起用“土辦法”干,在技術(shù)人員的幫助下,制造一些胎模具,利用現有的500T油壓機冷壓成型,結果完全符合要求,為工廠(chǎng)解決一大難題。

軍工產(chǎn)品3號機中有個(gè)零件——拉緊套,其材料為奧氏體不銹鋼,是一個(gè)圓筒狀,其一端有一個(gè)10×5mm的凸臺,按老工藝要求,先用不銹鋼焊條堆焊后,經(jīng)機加工而成,這樣,一個(gè)技術(shù)好的焊工每天只能堆焊6—8個(gè),并且機加工時(shí)難免出現氣孔夾渣,導致零件報廢。在這種情況下,滿(mǎn)澤潤提出改進(jìn)工藝,不用堆焊,大膽采用熱加工墩邊加工的辦法,經(jīng)過(guò)技術(shù)部門(mén)的論證,這種方法得以實(shí)施。加工出的拉緊套經(jīng)過(guò)各種驗測都合格。但用墩邊代替手工焊的方法,加溫很難控制,稍有不慎會(huì )過(guò)燒,老滿(mǎn)又與工人師傅們一起自制一臺轉動(dòng)加熱爐,代替燃炭加熱法,一舉成功,經(jīng)理化檢驗各項指標合格。此后的大批量生產(chǎn)1—2分鐘就可以壓制一個(gè),不但大大提高了效率,而且不再出現氣孔夾渣等的廢品了。后來(lái),在4號機拉緊套的生產(chǎn)中仍然延用這種方法。此項技術(shù)革新為工廠(chǎng)節約不銹鋼焊條十余噸。

九十年代中期,東風(fēng)電機已全面軍轉民,轉產(chǎn)水火發(fā)電設備。水電站閘門(mén)是大型焊接結構件,其焊接的變形問(wèn)題很難解決,外協(xié)加工成本高又費時(shí),焊接分廠(chǎng)又將退休在家有經(jīng)驗的滿(mǎn)澤潤返聘回廠(chǎng)。滿(mǎn)澤潤帶領(lǐng)兩名焊工兩把焊炬,經(jīng)過(guò)幾天工作,第一臺閘門(mén)矯形完成,經(jīng)檢查員檢查后完全符合圖紙要求。此后,經(jīng)過(guò)幾臺閘門(mén)的檢驗后,經(jīng)老滿(mǎn)手矯形的閘門(mén)享受免檢待遇。

滿(mǎn)澤潤技改技革的例子不勝枚舉,經(jīng)他改造的工具、工藝有的至今還發(fā)揮著(zhù)巨大的作用。幾十年里,他始終保持著(zhù)一個(gè)共產(chǎn)黨員、勞動(dòng)模范的本色,在工作中苦干、實(shí)干加巧干,他始終堅持著(zhù)有一份光發(fā)一份熱的信念。反過(guò)來(lái),這一切也成就了老勞模踏實(shí)勤奮執著(zhù)奉獻的人生。